新疆角钢厂家破解“看不见的难题”
来源:新疆钢冠钢铁有限公司
新疆角钢厂家破解“看不见的难题”
5月中旬,鞍钢集团攀钢集团西昌钢钒有限公司(以下简称攀钢西昌钢钒)炼铁厂职工刘炳杰总结的“捣固焦炉装煤烟气高效控制先进操作法”,获评2025年攀钢级职工先进操作法。荣誉的背后,是一场持续数年的技术突围。
新疆角钢面对捣固焦炉装煤过程中烟气外溢“老大难”问题,该厂党委高度重视,并在杨林技能大师工作室的指导下,刘炳杰和团队用“三步法”为实现捣固焦炉无烟装煤交出了一份亮眼答卷:塌饼率从2%~3%降至1%以下,烟气回收率从70%提升至95%,年创效近302万元。
痛点 当“绿色”遭遇“灰色”
新疆角钢生产中的关键设备,但装煤环节一直是环保与效率的“痛点”。
在传统操作模式下,攀钢西昌钢钒炼铁厂捣固焦炉采用SCP(捣固装煤推焦)一体机侧装设备,除尘依赖M型管导烟车与地面除尘站。装煤过程中,煤饼被推入900℃的炭化室,瞬间产生大量荒煤气。按照设计,约70%的烟气由高压氨水导入集气管,其余由地面除尘站处理。但实际运行中,问题接踵而至。
“最头疼的是炉头烟外溢。”该公司一线操作人员回忆,“集气管压力波动大,高压氨水导烟全靠人工对讲机协调,信息反馈不及时,经常是煤饼推进去了,氨水压力还没跟上,烟气就从炉门冒出来。”
更棘手的是煤饼本身。原煤饼设计为长方体,与炭化室两侧间距仅22毫米左右。狭小的通道导致煤饼中下部产生的荒煤气无法有效导出,只得从机侧炉门外溢。而长方体煤饼稳定性差,在装煤板移动时容易垮塌,塌饼率高达2%~3%。此外,推焦后炭化室底部残留的碎焦不断堆积,进一步阻碍装煤,形成恶性循环。
“那时候,操作工既要盯设备,又要靠经验判断,劳动强度大,效果还不稳定。”刘炳杰回忆。改变,势在必行。